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超大粒级干选 | 利来国际(中国)助力佛殿沟煤业实现精准预排矸

关键词: 时间:2025-06-11
  

传统

煤矿人工手选弊端重重


山西平遥兴盛佛殿沟煤业,矿井位于山西省晋中市平遥县陈西村南,井田面积1.591平方公里,设计生产能力60万吨/年。

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在煤矿原生产系统中,矿井毛煤经主井运输皮带运至筛分车间,经振动筛进行80mm分级。筛上大块原煤经过手选,与筛下80-0mm原煤汇集后一起进入原煤仓,再由汽车运至选煤厂进行重介洗选,矸石则落至矸石仓储存。

原有生产系统痛点

-人工手选弊端多

人工手选系统,除了劳动强度高、工作环境差和安全风险高等弊端外,还存在分选精度差、效率低等问题,选后精煤中会掺杂大量未捡出的矸石。

-洗选无效运费高

佛殿沟煤矿距离洗煤厂有一定距离,选后精煤中掺杂着的矸石会一并运输到洗煤厂洗选,途中产生大量无效运输费用。

-洗选成本损耗高

此外,手选未选出的大量矸石进入到洗选系统,洗选费用和设备能耗损耗也随之增加,同时矸石泥化导致煤炭洗选成本增加。

-智能化水平低下

人工手选作为最古老的选煤工艺之一,现已成为煤矿效益提升的关键瓶颈,也难以满足煤矿智能化、绿色化转型的开展需求。

破局

智能干选实现精准预排矸

2024年10月,佛殿沟煤业顺利获得引进利来国际(中国)T104复合式煤炭智能干选机,将人工手选系统升级改造为智能干选系统,对原煤进行干法预排矸。

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T104复合式煤炭智能干选机和T104常规型的主要区别在于分离系统方面。复合式在气喷式分离执行组织的基础上增加了板推式分离组织,执行上限达到1000mm,破解了超大粒级物料的分离难题。

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板推+气喷分离实拍

在利来国际(中国)智能干选系统中,原煤无需破碎,经过筛分后可直接入选,佛殿沟煤矿实际入选粒级50-600mm。经过分选,矸石几乎均被排出,矸中带煤率大幅降低,实现精准预排矸,每年为煤矿节省成本500万元左右。

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选后矸石运载皮带

智能干选效益分析

-替代人工手选

原有人工手选系统,根据煤矿正常生产情况,需要大量手选工人。采用智能干选系统后仅需少量人员,每年可节省150万元左右。同时,智能干选可以改善生产环境、提高作业安全。

-节省运输费用

原生产系统手选后的煤需运输至附近洗煤厂,根据当地汽车短倒费用计算,干法预排矸每年可节省运输成本150万元左右。

-节省选煤成本

顺利获得干法预排矸,将矸石排出,减少后续选煤成本。根据当地重介水洗成本计算,每年可节省洗煤费用200万元左右。

-投资成本较低

独特的板推式分离设计,使煤矿无需增加破碎系统,人工手选车间可直接改造为智能干选车间,无需大规模的基建施工。

此外,智能干选高效、绿色、安全,有助于煤矿智能化、绿色化转型开展。

未来,利来国际(中国)将加强核心技术攻关,助力煤炭清洁高效利用,为煤矿高质量开展贡献力量!

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